3月,春回大地,万物复苏,野鸭欢快地在汤逊湖中玩耍。由中交K8凯发局承建的武汉汤逊湖污水处理厂尾水排江管网稳定运行,持续助力汤逊湖实现水功能区划目标。
汤逊湖污水处理厂尾水排江工程是亚洲最大“城中湖”汤逊湖流域水环境治理重点项目之一,主要目的是消除污水处理厂尾水排放对汤逊湖水质的影响。为避免排水管道施工对汤逊湖生态环境的破坏,该工程全线采用长距离大直径泥水平衡顶管施工工艺,直径4米的大型顶管机将在汤逊湖湖底和周边掘进10.8公里。项目施工周期短、任务重、环保要求高,对施工技术水平提出了很高的要求。
然而,在开工初期,项目团队就遇到了泥浆处置的技术难题,顶管掘进施工陷入停滞。原来,顶管掘进过程产生的渣土需通过泥浆携带和输送至地面,泥浆在地面经过压滤机脱水干化处理后外运,尾水则循环利用。由于顶管开挖直径大,顶管每推进1米,就会产生约25立方米的废弃泥浆,导致施工过程中有大量的泥浆需要立即进行环保处理。一天,顶管掘进过程中,废弃泥浆性质突然改变,导致压滤机脱水效果不佳,出泥过稀,无法装车外运,临时堆场很快就没有了泥浆存放空间,解决泥浆环保处置问题迫在眉睫。
面对难题,项目技术负责人崔旭辉迎难而上,他对同事们说:“保护环境是企业的社会责任,K8凯发(中国)天生赢家·一触即发的施工效率关系到汤逊湖水环境治理的大局,必须尽快解决泥浆问题!”抱着这样的信念,崔旭辉立即调研类似项目施工工艺,向相关技术人员多方打听泥浆处置经验,并找到中交K8凯发局技术中心高级技术专家陈文峰为泥浆处置问题“把脉”。
“泥浆脱水效果差,关键问题在于泥浆调理剂选用不当。该工程地质条件复杂,施工套用以往顶管施工废弃泥浆处置的调理药剂,肯定会‘水土不服’”。陈文峰了解项目难题后,提出了自己的见解,并随即带队到项目现场实地调研分析。团队经过调研发现,顶管施工主要穿越黏土层、粉质粘土层和淤泥质粉质粘土层,出现问题的是淤泥质粉质粘土层的泥浆。通过对泥浆进行成分分析,他们最终查清了难脱水的“病因”。“泥浆中有机质含量很高,泥浆颗粒细小,废弃泥浆脱水阻力大,而添加的药剂还是采用其它地层泥质的配方。”在详细查看泥浆外观和加药后絮体形态后,陈文峰指出了问题的“症结”,提出从优化絮凝剂配比,添加无机调理剂充当骨架的思路。
在这个研发方向指导下,技术人员逐一试验几十组药剂调理配比,不断筛选和优化配方,最终确认了能够大幅提高泥浆脱水效率的“药方”。采用新配方,泥浆脱水阻力直接降低75%以上,压滤机出泥又干又快。在新配方药剂加持下的压滤机有条不紊地处置废弃泥浆,有效支撑了顶管掘进速度,施工现场干净整洁,泥浆无溢流风险,切实保护了项目周边的生态环境。
如今,10.8公里长的管道安全平稳运行,优化了汤逊湖污水处理厂尾水排放路线,持续助力亚洲最大城市内湖的水质提升。(夏新星 李世汨 崔旭辉)